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燒結煙氣循環(huán)流化床-半干法脫硫工藝優(yōu)化

作者:甘肅環(huán)評信息來源:第一環(huán)保網時間:2017-11-28瀏覽次數(shù):3961次

詳細介紹了循環(huán)流化床-半干法脫硫工藝運行過程中存在的脫硫塔內壁易粘結、返灰循環(huán)量不足等導致的系統(tǒng)鈣硫比偏高、脫硫效率低、運行不穩(wěn)定等問題,并提出了相應的改進措施.通過對雙流體噴槍的改造、返灰循環(huán)方式的調整等措施,實現(xiàn)了半干法脫硫工藝的穩(wěn)定運行及燒結煙氣的達標排放.

 

  0引言

 

  隨著環(huán)保形勢的日益嚴峻,如何保證脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行顯得越來越重要。脫硫劑濕法消化、循環(huán)流化床-半干法脫硫工藝具有投資少、運行費用低等優(yōu)點,但也同樣存在脫硫塔內壁易粘結、返灰循環(huán)量低等造成的鈣硫比偏高、脫硫效率低及運行不穩(wěn)定等缺點。相對工藝技術較為成熟的濕法脫硫而言,通過技術改造及工藝優(yōu)化解決上述問題顯得尤為重要。

 

  1運行中存在的主要問題

 

  1.1脫硫塔粘結

 

  該工藝采用雙流體噴槍實現(xiàn)向塔內噴入消石灰漿液及冷卻水。由于噴槍角度及位置不合理、脫硫塔入口煙氣溫度過高導致噴水量過大等原因,造成脫硫塔內壁粘結。粘結最厚處達3m左右,嚴重影響了脫硫塔內的氣流分布及煙氣流速,造成脫硫效率急劇降低。粘結物脫落還會造成噴槍砸彎、脫硫塔底部錐斗堵塞等一系列問題,不利于脫硫的穩(wěn)定運行。

 

  1.2返灰循環(huán)量不足

 

  由于匹配增壓風機能力偏小、燒結機漏風率過大等原因,造成脫硫塔文丘里下部壓力過低,限制了返灰的循環(huán)量,且經常性發(fā)生塌床,返灰不能實現(xiàn)高倍率循環(huán),造成資源浪費的同時,塌床易造成揚塵污染。

 

  1.3漿液泵磨損嚴重

 

  設計漿液泵為揚程100m、流量15m3/h,而實際脫硫塔噴漿位置與漿液泵的實際高度差為30m左右,漿液泵揚程嚴重不匹配,造成漿液泵及管道內部壓力偏高,漿液泵殼體及葉輪磨損嚴重。

 

  1.4空壓機故障頻繁

 

  此脫硫系統(tǒng)設置2臺30m3空壓機提供所需壓縮空氣。由于存在運行環(huán)境較差、廠房設置標高不足影響散熱等問題,經常出現(xiàn)因排氣溫度過高、進口空濾堵塞等問題造成故障停機。

 

  1.5更換漿液回流閥影響達標排放

 

  噴入脫硫塔的漿液流量通過回流管路控制,由于漿液的長期沖刷,漿液回流閥需定期補焊或更換。在處理漿液回流閥時,需停漿液泵停止噴漿,造成出口短時間超標排放。

 

  1.6消化器板結

 

  制漿系統(tǒng)消化器在長期制漿后內壁易造成Ca(OH)2板結,如清理不及時易造成消化器卡死,影響脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。且消化器排漿管道角度偏小,漿液流速過慢造成管道沉積,影響消化器的制漿量。

 

  1.7除塵器放灰路由不合理

 

  除塵器放灰設置2臺支刮板并入1臺主刮板,然后經斗式提升機至中間灰倉,如主刮板機出現(xiàn)故障,則除塵器無法放灰,返灰缺失勢必影響脫硫系統(tǒng)的達標排放。

 

  2改進及優(yōu)化措施

 

  2.1避免脫硫塔粘結

 

  (1)根據(jù)塔壁粘結位置,調整噴槍的安裝方式(圖1):在現(xiàn)安裝位置的基礎上,向上移動600mm,避開文丘里與塔上部連接的漸擴段;噴槍安裝角度由水平安裝調整為斜向上30°安裝。通過上述調整,基本解決了塔壁粘結問題,粘結物厚度控制在100mm以內。
 


 

  (2)分別在文丘里上方4m及10m處各加裝3臺1.0kW電振機,并引入主控室電腦實現(xiàn)自動控制,程序設置震動5s/h,避免在塔內過濕時造成塔壁粘結。

 

  (3)控制燒結機總管溫度,保證脫硫塔入口溫度在170℃以下;通過降低噴水量來降低脫硫塔內濕度,避免粘塔。

 

  (4)定期檢查噴槍運行狀態(tài),保證噴槍霧化效果良好。

 

  2.2返灰循環(huán)方式改造

 

  原返灰進入脫硫塔的方式:中間灰倉—星型給料機—溜管—脫硫塔入口煙道上部。由于煙氣須經文丘里加速,保證循環(huán)流化床的形成,文丘里下部及入口煙道處壓力偏低,返灰循環(huán)量增大時造成返灰塌落至脫硫塔底部錐斗。為提高返灰循環(huán)倍數(shù),提高脫硫效果,返灰溜管由入口煙道改至文丘里中部(圖2),既保證了返灰循環(huán)量,又保證了返灰在文丘里出口脫硫段的均勻分布。
 


 

  2.3漿液泵改型

 

  結合實際漿液泵出入口實際落差,經計算,將漿液泵揚程由100m降低為60m,設計流量保持15m3/h不變,在滿足脫硫需求的基礎上,降低了漿液壓力,延長了漿液泵使用壽命。

 

  2.4空壓機使用及維護優(yōu)化

 

  (1)引入部分廠區(qū)外網壓縮空氣,實現(xiàn)2臺空壓機1用1備,便于日常維護。

 

  (2)根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境,確定每運行3000h空壓機需保養(yǎng)1次。

 

  (3)定期清理空壓機頂部散熱器及入口空濾。

 

  2.5漿液回流閥改造

 

  根據(jù)現(xiàn)場位置,在漿液回流閥兩端加裝2個手動蝶閥。在日常維護漿液回流閥時,只關閉手動蝶閥,而不再需要停漿液泵停止噴漿,保證了脫硫的連續(xù)達標排放。

 

  2.6消化器改造

 

  針對消化器內部粘結物難以清理的問題,在消化器側面加裝了3個檢修孔,每次檢修通過檢修孔清理內部粘結物,避免日常生產時消化器卡死。并在消化器出漿口后部引入壓縮空氣,提高出漿管道內部漿液流速,解決了由于管道傾角過小造成管道內部沉積問題。

 

  2.7除塵器放灰路由改造

 

  根據(jù)現(xiàn)場3臺刮板機位置,通過對刮板機下灰溜管的改造,原路由調整為:1#支刮板-主刮板-斗式提升機;2#支刮板-斗式提升機,原放灰路由由1個分解成2個,極大程度地降低了設備故障對除塵器放灰的影響,實現(xiàn)了在主刮板故障時,除塵器可正常放灰,脫硫塔返灰可正常配加,很好地保證了脫硫系統(tǒng)的達標排放。

 

  3改進效果

 

  改進前后效果對比見表1,在降低設備事故的情況下,脫硫效率由75%提高至89%。運行成本方面,電耗降低了0.35元/t鐵,備件費用降低1.4萬元/月,實現(xiàn)了脫硫工序的穩(wěn)定、高效、經濟運行。
 


 

  4下一步優(yōu)化思路

 

  (1)由于承鋼地處北方,冬季最低氣溫在-20℃以下,壓縮空氣中的水汽易結冰,導致除塵器的提升閥、脈沖閥不動作。下一步計劃一是降低壓縮空氣中水汽含量;二是對壓縮空氣管道、提升閥及脈沖閥等進行保溫處理;三是提升閥由氣動改為電動、脈沖閥更換為耐極寒材質。

 

  (2)針對脫硫的特殊運行環(huán)境,研究除塵器布袋的適宜材質,總結影響布袋使用壽命的限制環(huán)節(jié),延長布袋使用壽命,并研究布袋查漏的簡易方式,更好地保證粉塵達標排放。

 

  (3)研究塔外增濕、分級增濕等技術在承鋼現(xiàn)有工藝布置條件下改造的可行性,以提高脫硫效率。

 

  5結語

 

  脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行以及脫硫效率的提高已提升至與主體設施同等重要的地位。半干法脫硫工藝,經上述一系列技術改造及工藝優(yōu)化,在穩(wěn)定運行的前提下,很好地保證了脫硫煙氣的達標排放。

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